金礦選廠建廠之初,經過選礦試驗確定選礦工藝流程和設備,有些選廠可以一勞永逸,但是有些則不行。這里為您介紹一個鑫海承接的位于蒙古的案例,該選廠原為金礦重選廠,后改成了金礦炭漿廠。鑫海的改造方案可謂是教科書式的改造方案,值得借鑒。
原金礦重選廠概況
該項目位于蒙古國南戈壁省境內,初期制定的提金工藝是重選,因為早期開采的金礦嵌布粒度粗,只需要磨細后重選即可達到選礦指標。
金礦重選廠工藝流程:
原礦經洗礦后(洗礦的目的是去除膠結泥團)進入振動給料機,大塊礦石經粗碎、細碎后的成品進入料倉,再由給料機給入球磨機,研磨后的產品由螺旋分級機進行分級,不合格產品返回球磨機二次磨礦;合格產品送入攪拌桶進行攪拌,最后由螺旋溜槽和搖床完成重選。
改金礦炭漿廠方案
2004年,隨著開采出來的礦石性質發生改變,原有的重選廠已經無法滿足當前的生產指標,需要對選礦工藝和設備進行升級改造。選廠負責人經過技術交流和實地考察后,決定將該改造任務交給鑫海礦裝,下面我們看一看鑫海的改造方案。
鑫海教科書式改造方案
1、破碎磨礦系統
破碎系統通過老系統的改造完成,磨礦系統增加了兩臺2145球磨機,原有的磨礦系統為300t/d,新增的磨礦系統420t/d,因此合計為720t/d。分級階段全部采用水力旋流器與球磨機配合完成分級工作。
2、金礦氰化炭漿系統
新建720t/d炭漿廠,氰化、浸出、吸附采用10臺SJ8.0*8.5雙葉輪浸出槽。鑫海雙葉輪浸出槽優勢有:①攪拌均勻、能耗低;②葉輪包膠,使用壽命長;③采用多點給氣,充氣均勻。
載金炭采用高溫高壓解析電解裝置,金泥采用全濕法冶煉成套裝置。
高溫高壓解析電解裝置是在高溫(150℃)、高壓(0.5MPa)的條件下,解吸率達到98%以上;解吸電解溫度相同,不需換熱,由于工作快速,耗電量是常規系統的1/4~1/2。
改造后成果
該金礦選廠經過改造后,處理能力從原來的300t/d提升到720t/d,選礦回收率和選礦指標均達標,最終成品金成色達到99.9%以上。
2006年,在完成了上述改造之后,客戶對改造成果表示滿意,當即與鑫海簽訂了后續的運營管理服務。
鑫海礦裝作為專業的選礦服務提供商,可為客戶提供礦業全產業鏈服務(EPC+M+O),也可提供礦山設計、選廠改造、設備定制等服務,如有需要請聯系我們!