近年來,鐵礦入礦品位大幅度下降,導致選礦成本升高、收益降低。因此,開展低品位赤鐵礦石預選技術研究,提高選廠的入選品位,降低選礦成本,提高資源綜合利用率,具有重要意義。本文為您介紹一個濕式預選技術,助力低品位赤鐵礦選廠增產增收的案例。
1、低品位赤鐵礦選廠生產現狀
該鐵礦石品位只有24%~25%。該礦石礦物組成單一,鐵礦物主要為赤(褐)鐵礦,占鐵礦物組成的96.27%,脈石礦物主要為石英,屬典型的高硅、低硫磷貧赤鐵礦石。
該礦業公司選礦設計規模年處理原礦800萬噸,年產鐵精礦250萬噸。采用“階段磨礦、粗細分選、重選-強磁一陰離子反浮選流程”。
2010年處理原礦840萬噸,生產鐵精礦210萬噸。主要生產技術指標:原礦品位24.49%,精礦品位67.57%,尾礦品位10.18%,鐵回收率74.37%。
由于原礦品位降低,選礦比升高,造成精礦產量達不到設計水平,選礦成本急劇升高。通過預選提高入選礦石品位,降低生產成本勢在必行。
2、濕式預選工藝試驗
(1)貧赤鐵礦預選試驗
在進行濕式預選技術研究時,分別進行了給礦粒度濕式預選試驗、背景磁場強度濕式預選試驗、小尺寸磁介質濕式預選試驗,確定了給礦粒度為-3.0mm、介質棒直徑為4mm、背景磁場強度為955ka/m。
預選后精礦品位達到30.56%,較原礦提高了5.57個百分點。預選尾礦產率為23.76%,品位為7.12%,遠遠低于目前選礦工藝的尾礦品位。
(2)極貧赤鐵礦濕式預選試驗
該礦業公司采場的礦體中賦存有大量的極貧赤鐵礦石,每年采出量大約300萬噸,直接入選對選礦技術指標及成本造成極為不利的影響,排棄又造成資源浪費。
采用直徑4mm的磁介質棒,在給礦粒度為-3.0mm、背景磁場強度為796ka/m、立環轉速為3r/min、脈動沖次為200次/min、脈動沖程為10mm,給礦量為0.5t/h的條件下對極貧赤鐵礦石進行濕式預選試驗。
采用濕式預選可拋出品位為6.76%、產率為37.61%的合格粗粒尾礦,獲得品位為25.32%、產率為62.39%的預選精礦,回收率為86.13%,效果非常理想。
4、濕式預選技術工業應用
該礦業公司采用“階段磨礦、粗細分級、重選-弱磁-強磁-陰離子反浮選”工藝流程,處理-12mm粉礦。一段磨礦作業分4個系統,采用mqy5.03×6.4溢流型球磨機和旋流器組組成閉路磨礦,球磨機臺時265t/h。一、二段磨礦采用4:2配置。濕式預選系統的規模主要取決于目前年采出極貧礦能力、尾礦濃縮及輸送系統能力、選別作業能力。
據此,采用自磨-濕式預選工藝后,球磨給礦粒度由現在的-10 mm粒級占93%降低到-3mm粒級占93%,試驗推算球磨臺時可以提高30%,1臺球磨機的臺時處理量可達到344.5t/h,年處理量約280萬噸。
設計考慮3個磨礦系統處理正常礦石(-10mm),1個磨礦系統處理濕式預選精礦(-3mm),則年入磨總規模為910萬噸,未超過2007年916萬噸的生產水平。故后續選別作業一弱磁、強磁、重選和浮選設備的負荷仍在波動系數范圍內,可以滿足增加產能的需求,選廠總規模達到年處理礦石1080萬噸。
設備列表:
序號 | 設備名稱及規格 | 數量/臺 |
1 | c200顎式破碎機 | 1 |
2 | gzt1535棒條電振給礦機 | 1 |
3 | φ9.15×5.03m濕式半自磨機 | 1 |
4 | zkr3070直線振動篩 | 3 |
5 | cts1240永磁順流磁選機 | 6 |
6 | slon2000立環高梯度磁選機 | 6 |
7 | 攪拌槽 | 2 |
項目收益:
項目達產年的項目總成本費用為40670萬元。其中:礦石運輸費用為2250萬元;預選成本為23966萬元,單位預選成本為85.36元/噸;精礦加工費為14453萬元。達產年實現利潤總額為23655萬元。
參考文獻:《低品位赤鐵礦石濕式預選技術研究》